Una breve historia de la inclinación
La historia de la
fabricación magra se puede remontar detrás casi 100 años en algunos
modos. Aquí está una descripción.
Taiichi Ohno se
mira como el fundador del Toyota Sistema de producción (TPS) que
fue desarrollado a partir del 1950 que seguían una excursión a la
planta de Ford del colorete en los E.E.U.U. por Eiji Toyoda, ingeniero
joven que divulgó sus resultados en el sistema de Ford de nuevo a
Ohno
En la traducción inglesa de su libro ' TPS -
más allá de la producción ' Ohno (1988) de la escala grande
describe cómo TPS se desarrolló fuera de necesidad, como el mercado
en la guerra Japón del poste requirió cantidades pequeñas de coches
ser producido en muchas variedades. Esto era muy diferente al
Ford principio de producir en masa los mismos automóviles en
funcionamientos de producción grandes.
Aunque TPS comenzó en 1950, no estaba hasta la crisis de aceite 1973
que otras firmas japonesas comenzaron a tomar a aviso, y desde este
tiempo el sistema se ha estudiado, se ha copiado y se ha puesto en
ejecucio'n a través de muchas industrias.
Womack,
Jones y Roos (1990) acuñaron la frase ' fabricación de la
inclinación ' para describir TPS cuando imprimieron los resultados de
un estudio de cinco años en la industria del automóvil adentro
el libro ' la máquina que cambió el mundo '.
Incluso con
la cantidad masiva de investigación que ha ocurrido en el sistema de
producción de Toyota, de cincuenta un años después de que fue
llevado, de flojo et el al (2001, p481) todavía refiere a la
fabricación magra mientras que una ' salida radical de operaciones
tradicionales practica '.
Ohno (1998) describe el objetivo
más importante del TPS como eficacia de aumento de la producción a
través constantemente y a fondo eliminando la basura.
Cuadro 1.indica cómo TPS diferencia de acercamientos tradicionales para
mejorar productividad con la adición de recursos e ilustra el impacto
de la eliminación inútil el el plazo de obtención de la
producción.
¿Cuál es tan inútil?
Womack et el al
(2003) definen la basura como cualquier actividad que consuma el
recurso pero no agrega ningún valor según lo especificado por el
cliente.
En la orden para que entendamos la basura
dentro de las actividades Ohno (1988) de la fabricación rompieron
inútil para arriba en 7 elementos.
Estos elementos
son: La superproducción, el procesamiento en exceso, el esperar, el
transporte, el inventario, el movimiento, y los defectos y ellos se
definen abajo
Superproducción -
Producir cosas delante de la demanda
El esperar -
Inhabilidad de moverse al paso de proceso siguiente
Transporte -
Movimiento innecesario de materiales entre los
procesos
Sobre el proceso -
Proceso inadecuado de
piezas, debido a la herramienta pobre y o al diseño de producto.
Inventario -
Almacenar más partes que el mínimo absoluto.
Movimiento -
Movimiento innecesario de la gente
durante el curso de su trabajo.
Defectos -
Producción de piezas defectuosas
Las siete basuras encontraron comúnmente en la producción
física (Womack y Jones 2003, pp 351 - 352)
Ohno
(1988) describe los cuatro elementos dominantes de un TPS como:
Apenas-En-Tiempo (JIT), Jidoka, trabajo estandardizado y Kaizen.
La marca para arriba de cada uno de estos elementos se cubre
abajo
En general llama los elementos dominantes del trabajo
magro de la fabricación juntos para mejorar continuamente procesos de
producción. Puesta simplemente, la eliminación inútil se logra
a través apenas en el tiempo y Jidoka, mantenidos a través de
trabajo estandardizado, y mejorado con Kaizen.
Apenas En El Tiempo (JIT) -
Produciendo cuál es necesario,
cuando es necesario, en exactamente la cantidad necesitada.
(usando los sistemas del tirón (Kanban), el flujo continuo que
procesa, y sincronizando la velocidad de la producción)
Jidoka -
La capacidad de la producción de ser parado en la eventualidad de un
problema, por las máquinas ellos mismos o gente. (usando '
sistemas de la parada, y el proofing del error).
Trabajo estandardizado -
Estandardice los procedimientos
que se concentran en los movimientos y la secuencia humanos más
eficientes del trabajo para cada proceso.
(usando
velocidades síncronas de la producción, secuencia de trabajo y
estándar en la acción de proceso) Kaizen nunca que termina sistema
de trabajo con la mejora continua (que usa una base del trabajo
estandardizado).
En resumen los principios
de la fabricación magra son reducir la basura con el uso de un
número de herramientas de la mejora de proceso.
Entender el uso de las técnicas de proceso del flujo
La producción del flujo se basa en el justo en las metodologías del
tiempo que bajan dentro de un sistema de producción ' magro '.
Womack et el al (2003) afirman que fluye el concepto de hacer
productos es casi counterintuitive y difíciles para que mucha gente
conceptúe dejaron el instrumento solo.
El flujo significa
producir sin (o con mínimo) las hornadas, esperando, o el movimiento
perdido, en otras palabras fluyen los medios en los cuales cada
producto individual mantiene el moverse en el sentido literal o el
sentido continuamente del trabajo.
El concepto del flujo
tiene orígenes que predate TPS.
El Henrio Ford utilizó
teoría de gerencia científica para poner cadenas de producción y la
producción en ejecucio'n de una sola pieza en 1910.
Ford
identificó que había dos maneras básicas de construirautomóvil: uno debía mantener los automóviles inmóviles mientras
que movía a los trabajadores de la asamblea alrededor; estaba
mantener el otro a los trabajadores de la asamblea inmóviles mientras
que los automóviles donde movido alrededor.
La cabeza
anterior de Keniche Sekine (1990, pp3-4) del grupo que consulta de TPS
describe la situación cuando Ford descubrió la ventaja de mover los
automóviles alrededor:
Reconociendo cómo eran los
automóviles abultados y pesados, Ford la pensó inicialmente mejor
para seguir los primeros concepto (que mantiene los coches
inmóviles).
Sin embargo, un día mientras que buscaba
maneras de eliminar la basura de procesos de asamblea, Ford notó el
siguiente:
& #61607; Basura en el movimiento
dispersado de trabajadores
& #61607; Basura en buscar
para, comparar y encontrar objetos
& #61607; Basura
en la transportación de objetos
Después de notar estos tipos de basura, Ford aunque es largo y duro
sobre cómo él podría eliminarlos.
Finalmente, él
golpeó sobre la idea de montar los coches en una fila de los coches
que se podrían tirar adelante por una cuerda y un torno.
Enseguida él publicó la instrucción siguiente a sus empleados:
1 Instale un torno grande y una cuerda gruesa grande
para tirar de los automóviles adelante durante la asamblea.
2 Puesto que la fábrica era los cerca de 80m largos,
divida la planta de fabricación en 15 procesos de una hora. Esto
permitiría que la cuerda tirara de todos los automóviles al
proceso siguiente una vez por hora.
3 Distribuya las
piezas de la asamblea a sus procesos correspondientes antes de que
sean necesarias.
4 Asigne a tres o cuatro
trabajadores a cada proceso y resuelva el equilibrio del trabajo
observando la planta de fabricación. "
El experimento probó un éxito grande. Sekine (1990)
divulga que el tiempo de montaje por el vehículo fue reducido a
partir de 13 horas a apenas 5 horas después de los 4 pasos que
precedían.
Ford tenía estableció una metodología
simple para crear flujo de la producción, y casi 100 años más
adelante éstos para los pasos son evidentes en las técnicas
convencionales usadas para crear flujo de la producción.
Estas técnicas son detalladas abajo
El flujo de la producción
es un premio digno para cualquier fabricante y alcanzarlo que un
número de cosas necesitan estar en lugar.
Womack
ampliamente de discurso et. el al (2003) identifica pre los
requisitos para alcanzar flujo como:-
claro del • A
comprensión de su requisito del cliente para poder organizar el
proceso de producción para alcanzarlos específicamente.
el equipo de la producción del • con la responsabilidad del valor de
adición al mismo producto debe co-ser localizado, y movimiento lejos
de silos tradicionales de la producción.
el equipo
de producción del • se debe caber para el propósito y el pozo
mantenidos para permitir la operación con la basura mínima.
los procesos de producción del • deben ser
estandardizado para asegurarse incluso, trabajo establecido el paso
constante sin los operadores de la producción de sobrecarga, o
funcionando en condiciones de basura.
los empleados
de la producción del • deben procurar identificar y eliminar toda la
basura en la producción.
los sistemas del tirón
del • se deben introducir para asegurarse de que el proceso produce
solamente un bueno que el proceso subsecuente necesite.
deber poner en ejecucio'n sistemas de gerencia visuales del •
para las anormalidades del proceso de producción y las
contramedidas consiguientes pueden ser identificadas fácilmente.
Además Muhlemann, & Lockyer (1992) de Oakland
identifica los requisitos posteriores de:
&
#61607; Se requiere la demanda constante mientras que los
sistemas de flujo se diseñan para alcanzar una salida especificada,
si la salida cambia la presentación del sistema necesitará ser
cambiada para evitar el coste del inventario, o la falta de
satisfacer requisitos del cliente.
&
#61607; Las tareas estandardizadas necesitan estar presentes
asegurarse de que la variabilidad de proceso está reducida al mínimo
y la cadena de producción puede resolver demanda de cliente con los
niveles mínimos de la basura.
& #61607;
Las entradas materiales al sistema deben estar el tiempo y a la
calidad requerida, pues la interrupción hará el sistema fallar.
El flujo permite que el proceso de producción
entero sea regulado cercalos leyes naturales de la fuente y de la demanda.
Trabaja
por la demanda de cliente que estimula la producción de una unidad
stock-keeping.
Alternadamente la producción de una unidad
stock-keeping estimula la producción y la entrega de todos los
componentes requeridos... etcétera.
El resultado
es que las piezas y los materiales de la derecha están producidos en
el tiempo derecho y entregados exactamente cuando se requieren; en las
cantidades exactas son necesarias. ' se tira ' la producción el cliente más bien que siendo ' empujó ' por las capacidades
(o las limitaciones) del sistema de producción sí mismo.
La manifestación física del proceso de producción del flujo
es tradicionalmente la cadena de producción móvil.
Al
menos usando una técnica llamada la ' línea que balancea ' nos
podemos conseguir las ventajas de una línea del flujo en una
posición fija de la asamblea.1992) términos de Sekine (fijaron la fabricación ' producción
gitana ' de la asamblea como el producto permanece en un lugar
mientras que los trabajadores se mueven alrededor de él.
Línea medios que balancean que ajustan la extensión del
trabajo uniformemente entre la gente al índice de la demanda de
cliente.
En resumen, las metodologías de la
producción del flujo no son nuevas, sino requieren un número de
cosas estar en lugar antes de que puedan ser puestas en ejecucio'n.
Reimpreso con el permiso bueno de Barry
Williams (MBA)